创新力激活生产力
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创新力激活生产力

发布时间:2026-03-06     点击率:23

走进选煤分公司小保当选煤中心主洗车间,机器轰鸣有序,刮板机平稳运转,原煤经输送系统匀速汇入脱泥筛,各生产环节衔接顺畅,满负荷高效运行。


在车间一侧的水泵房内,新投用的液位双探智联防淹保护装置正稳定运行,为选煤厂核心供水枢纽筑起了一道可靠的安全防线。

“水泵房是选煤厂生产供水的核心环节,高压管道软连接破损引发的泄水风险,曾是长期困扰现场安全生产的痛点难点。”电工班组负责人薛成龙介绍,以往该环节的安全防护完全依赖人工巡检,不仅存在响应滞后的短板,传统“一刀切”的停机处置方式,还极易因排水设备同步停运加剧积水漫延,此前因泄洪造成的设备进水故障,既打乱了正常生产时序,也造成了不小的经济损失。

面对这一课题,该中心直面生产堵点,将水泵房泄洪防护改造列为安全生产重点技改课题,结合泄洪故障的实际发生场景,围绕检测精度、响应速度、联锁停机逻辑等核心要素反复研判、多轮试验,最终敲定“双冗余传感+差异化联锁”的改造方案。

该方案摒弃传统单一传感器的检测模式,采用电阻式探头与电极式探测单元交叉验证的双冗余设计,用PLC模块搭建核心控制体系,通过专用控制信号电缆构建抗干扰传输链路,实现了积水隐患的精准检测、快速响应、靶向防护。

“以往单一传感器误报率较高,改造后通过双探头交叉验证,漏报、误报率直接降到了1%以下。”集控员马浩在中控室查看系统实时数据时说。

此次改造的亮点,在于创新构建了差异化联锁停机逻辑。当积水达到5厘米预警阈值时,系统可在10毫秒内触发声光报警,自动切断给水泵、辅助风机等非排水设备电源,全程保留应急排水泵的持续作业功能,同步锁定相关集控操作权限,从根源上杜绝了由远程误操作导致的故障扩大,实现了安全防护处置从“粗放停机”到“精准防控”的根本性转变。

截至目前,该项技改成果已平稳运行数月,实效显著。水泵房设备进水故障率显著降低,传感器更换周期从3至6个月延长至1到3年,现场巡检频次减半,设备运维成本大幅降低。