涌鑫公司沙梁煤矿锚定“降本、增效、提质”核心目标,以科技创新为引擎,以精细管理为抓手,在生产全链条掀起技术改造与效能提升热潮。
智能升级“减人提效 破解生产大难题

“以前,4名岗位工整班守在采煤机旁操作支架,劳动强度大。如今支架操作从‘手动’升级为‘电液控’,实现隔架移架与远距离操控,每班仅需2人值守,既安全又高效!”沙梁煤矿综采队负责人梁家博介绍道。
这项自主改造工程在该矿工业广场有序推进,从液压支架备件采购、维修调试到落地投用,仅用1个多月便完成全流程升级,较全程外委模式节约成本1700余万元。升级后,工作面日产量提升10%以上,单月多产原煤超1.5万吨,摒弃了“拼体力、冒风险”的传统生产模式,实现安全与效率的双重突破。
工艺微调“唤醒利润” 推动效益攀新高

“原先使用13mm筛板时,不少优质细煤被误筛剔除,只能随原煤低价销售,入洗率仅维持在45%-50%,优质资源白白流失,实在可惜!”提及过往筛板弊端,选煤厂负责人仍难掩惋惜。
为激活这些“流失的利润”,该矿迅速组建技术攻坚小组,深度研判井下12个采样点的煤质数据,历经数十次模拟试验,创新性采用“9mm+6mm”精准分级组合筛板替代原有筛板,让筛分环节更精准、更高效,原煤入洗占比一举攀升至76%,精煤率同比提升13.5个百分点、达到50.4%,扭转了以往“被动找客户”的经营局面,实现优质优价。
精打细算“盘活资产” 筑牢发展硬支撑

“此前,EJM340/6-2掘锚一体机因矿井地质复杂、巷道较短无法适配,在库房闲置半年多,看着就让人着急。”库管员望着如今空荡荡的存放场地,语气中满是欣慰,“后来我们与安山煤矿对接,发现其掘进工况恰好适配这台设备,调拨后立马成为掘进主力,成功盘活800多万元闲置资产!”
除了资产调剂,该矿在节能降耗方面同样卓有成效。通过技术改造,将二水平胶运大巷及215201、215203顺槽皮带机的传统“减速机+电机”驱动装置,更换为变频永磁电滚筒,年节约电费35万元,一笔笔“省下来的真金白银”,为矿井持续稳定发展注入了强劲动力。(王意)